6月9日,黄骅港务设备管理中心的铆焊机加工车间里,弧光闪烁,金属切割声与机器轰鸣交织,技术员韩斌正蹲在BF线中心漏斗前,指尖划过溜槽内壁深浅不一的沟壑——这个服役十年的“老伙计”因长期吞吐煤炭,内壁磨损已超过极限值。
“皮带又跑偏了。”设备管理技术员孙鹏飞擦着汗走过来,工装后背洇出大块盐渍。整套料斗更换费用高达三十万,而外购备件至少要等四十五天,这意味着整条煤炭卸车线作业将会被严重影响。
午休时,韩斌在废料堆前徘徊。几块被判“死刑”的16毫米锰钢板在阳光下泛着青灰,这些因局部磨损被当作废品,此刻却让他看到了希望。
“这些钢板还有救。”他突然蹲下身,手指抚过钢板表面,常年与金属打交道的触感让他心头一动。
图为韩斌就方案组织集体讨论
他立即召集维修车间班组骨干,在车间角落组织大家开始头脑风暴一起讨论研究解决方案。韩斌用粉笔在铁皮柜上画出草图:“我们可以用这些废板拼接曲线,再通过堆焊增强耐磨性!”焊工老张提出质疑:“拼接处应力集中怎么办?”韩斌没有立即回答,只是用粉笔在应力点重重画了几个圈。
车间温度逼近四十度,韩斌带着三人小组猫在切割台前。钢花飞溅中,将废板裁成不同曲率的模块。当第一块拼接板完成时,检测结果却令人失望:拼接处应力集中,抗拉强度仅为标准值的68%。
深夜的车间只剩一盏灯亮着。韩斌守在电脑前,反复调整焊接方式及参数,突然灵光一闪——采用鱼鳞纹分段焊接法,既能分散应力,又能增加焊接面积,或许可行。
图为韩斌正在进行车床加工
想到办法后他马上来到车间,组织人员开始在试验板上反复调试电流与焊速,通过控制电流与焊速,焊道竟像鳞片般层层叠加。经过多次尝试,新工艺终于通过强度测试。
安装当天,韩斌攥着对讲机守在皮带机旁,紧盯每一个环节。当改造后的漏斗顺利通过料流时,显示料流轨迹稳定,皮带张力正常。三天后,经受住满负荷考验的料斗让所有人松了口气,经测算,此次旧件改造不仅节省了上万元的成本,还将维修周期从两个月缩短至一周。更令人惊喜的是,经过堆焊强化的料斗,使用寿命预计比原配件延长了40%。
图为韩斌进行溜槽内部结构检查
节能降耗不是空喊口号,它就蕴藏在每一次技术革新和细节优化之中。他和团队成员将废料堆视为“百宝箱”,坚持“能维修的不自制、能自制的不购置”的原则,将成本意识融入机加工的每个环节。
正是在这种精打细算、物尽其用的理念推动下,成果显著:仅今年4月份,就完成铆焊机加工派工单56张,创造价值112.66万元;完成可修复件联系函29张,创造价值32.1万元,总计创造价值144.76万元,创下近五年同期最好水平。这些数字背后,是无数材料被“抢救”再利用,是无数原本需要外购的备件在自家车间“诞生”。每一道精准的焊缝,每一次车床的切削,都在为港口运营实实在在地“节支降耗”。
在这个焊花与汗水交织的车间里,以韩斌为代表的设备管理中心突击队成员们用“精打细算”让一吨吨“废料”重获新生,变成了节能降耗的“真金白银”。那跳动的焊光里,凝聚着港口人对绿色发展的执着追求。